1 | 設備の腐食・摩耗、亀裂等が要因となって発生した爆発、火災、破裂事故(平成14〜16年)
事例1
・発生年月 | : | 平成16年4月 | ・発生地 | : | 茨城県 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
原油のうち重油原料の硫黄分を水素添加反応により除去して精製する重油脱硫装置の加熱炉の内部の加熱管に開口部が生じ、高温、高圧の流体が炉壁を破壊し、加熱炉外に流出し、5時間にわたる火災が発生した。
加熱管は、管内壁に最大6mmの層状コーク(炭化物)が経年的に付着蓄積し、局所的に加熱管の温度が上がった結果、クリープ損傷が進行し開口に至ったもので、加熱管のコークの生成の有無について、2年以内ごとに放射線透過検査を定点で実施していたが、当該箇所を検査部位としていなかったため、コークの蓄積を把握できなかった。 |
・ | 業界コメント:技術的には予見可能であったが、過去のデコーキングでは長期間コーキングしていなかった実績があったため、十分な予防措置が取られなかった事例。 |
事例2
・発生年月 | : | 平成15年9月 | ・発生地 | : | 神奈川県 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
石油精製事業所において、流動接触分解装置の反応塔上部の配管内からガソリンを主成分とする高温ガスが配管外面へ漏れ、さらに配管を覆っていた補強板のテストホールから漏洩して自然発火し火災となった。
配管からの漏洩の原因は反応塔出口配管に取り付けられている内部点検用マンホール内面溶接部が長期間内部流体にさらされ摩耗し、摩耗が溶接不良(ブローホール)箇所にまで進んだためで、マンホールの内面を適切に検査していなかった。 |
・ | 業界コメント:触媒によるエロージョンの発生と進行は定性的には把握していたものの、予測困難な内在欠陥が存在していたため予見を難しくし、補修が必要との判断には至っていなかったが、エロージョンの進行は技術的に予見可能な事例。 |
事例3
・発生年月 | : | 平成15年4月 | ・発生地 | : | 北海道 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
軽油脱硫装置の加熱炉内部において、火炎を当てる加熱管に亀裂が生じ、内容物である軽油と水素の混合物が漏れ、バーナーの火炎が引火し火災が発生した。さらに隣接した熱交換器に同混合物が流入し、熱膨張によりフランジから原料が漏れて火災となった。
亀裂が生じた原因は、加熱炉管が肉厚減少するとともに、内壁にコークス(炭素質固体)が分厚く付着し温度上昇したことにより、高温硫化水素腐食とクリープを併発し、開口に至ったことである。加熱炉管について定められた周期で管内面の付着状況を確認していたが、当該箇所は平成9年以降検査していなかった。 |
・ | 業界コメント:放射線による抜き取り検査を実施していたものの、局部的なコーキングのため実態を把握できていなかったが、技術的には予見可能で、定性的なデコーキングの重要性が見直された事例。 |
事例4
・発生年月 | : | 平成15年2月 | ・発生地 | : | 千葉県 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
石油精製事業所において、接触脱ろう装置内の4基の熱交換器から内容物である軽油が漏洩して着火し火災となった。
事故の原因は、熱交換器のフランジ接続部のステンレス製ガスケットに局所的な塩化物応力腐食割れが発生し、運転中に貫通割れへと進展し、そこから内容物が漏洩したことであり、ガスケットについて検査を行っていなかった。 |
・ | 業界コメント:類似部位のガスケットには問題なく、またガスケットが割れることも非常に稀で通常は予測困難な事例。 |
事例5
・発生年月 | : | 平成14年10月 | ・発生地 | : | 千葉県 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
石油精製事業所において、中圧水素化分解装置の通油量及び温度を段階的に下げるという運転条件の変更を行っていたところ、反応塔出口配管のフランジ部から水素ガスが漏洩して6時間半にわたる火災が発生した。
接続部の上下のフランジについて、配管系全体がゆがみフランジ面が平行でないにもかかわらず引っ張ってボルト穴を合わせて締めたため、各ボルトの締め付け力不足と面圧不均一が生じていた。通常の運転条件においては漏洩を防げたが、温度降下による変化には耐えられず水素ガスが漏洩した。 |
・ | 業界コメント:スペーサー挿入フランジの温度変化に締付け力が追従しなかったものであり、比較的予測困難な事例であるが、トルク管理、ホットボルティング等の施工管理の強化で防止できる事例。 |
事例6
・発生年月 | : | 平成14年6月 | ・発生地 | : | 大分県 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 爆発 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
設備起動時に、高温高圧の水素を流しながら、その圧力を調整していたところ、水素を流していた配管が腐食していたため破れ、引火、爆発し、配管付近の労働者1名が火傷を負った。
当該箇所は点検歩道のアングル材が水素配管の保温材に当たるため、保温材の一部を切り欠く形としており、この切り欠き部の隙間から雨水が侵入し、保温剤の内部に水分が貯まり、配管外面から腐食したもので、公称5.5mmの肉厚が0.2mmにまで減肉していた。局部的に雨水より著しく腐食しやすい環境にあったにもかかわらず、当該部分を検査していなかった。 |
・ | 業界コメント:保温切り欠き部からの雨水侵入による外部腐食という教科書的なものであり、日常点検及び検査計画の充実で予測可能な事例。 |
事例7
・発生年月 | : | 平成14年4月 | ・発生地 | : | 北海道 |
・業種 | : | 石油精製業 | ・事故の型 | : | 火災 |
・ | 事故発生状況及びその原因:
運転中の重油直接脱硫装置高圧セクションにおいて、循環ガス硫化水素吸収塔バイパス管が内部の流体による腐食により局部的に減肉、開口し、噴出した水素ガス等に何らかの火が引火し約10時間にわたる火災が発生した。
開口部分は、配管が長手130mm、幅90mmにわたって開口しており、肉厚は公称28mmが4~9mmまで減少し平均3mm/年の減肉が起こっていた。
通常の腐食環境から想定される腐食速度は0.03〜0.24mm/年であることから、最大12年の検査周期を設定していたが、当該箇所においては、局部的な水硫化アンモニウムの濃縮が起こり、これに上昇旋回流と内表面温度上昇の影響、乾湿繰り返しの影響が複合的に重なって水硫化アンモニウムによる腐食が発生し、想定を超える減肉(平均3mm/年)が進行したが、当該部分を検査していなかった。 |
・ | 業界コメント:当該部位での腐食発生は世界的にも事例、知見なく(ライセンサー、コントラクター)、予測困難な事例。 |
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